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摘要:由于当前在矿产行业的机械设备的安全性存在欠缺,需要对机电设备的故障概率进行有效降低,从而减少MMD破碎机的运行故障。提高用于采矿工程的mmd破碎机运行的安全性。本文基于MMD625系列625MM中心距双齿辊可调中心距筛分破碎机,分析在矿井下MMD破碎机一般故障,并有针对性的给出故障处理办法。
关键词:MMD破碎机;处理故障;采矿
对于我国采矿产业中,基于矿井下用于采矿工程的MMD破碎机设备工作中,往往会由于一般故障而影响矿井下破碎机的工作效率,降低采矿产业质量,对此应该针对一般故障,优化故障处理办法,发挥积极影响。以下本篇对此做具体分析。
1MMD破碎机参数
对于本次研究中,基于625MM中心距双齿辊可调中心距筛分破碎机作为研究对象,
2故障以及其一般解决方案
2.1破碎机传动原理
破碎机传动原理就是,对于破碎机工作时,一个破碎机能够接受过大、过小的物料,并可以将物料通过两旋转破碎轴中的轮齿,将物料剪切,将物料破碎,并同时强制破碎的物料从机器的下面排出来[1]。圆锥齿轮运转过程中,齿轮的齿面上产生很大的冲击负荷和滑动摩擦,运转过程中大小圆锥齿轮受到冲击负荷,从而出现断齿。处理的具体办法就是,可以改进用于采矿工程的MMD破碎机中大圆锥齿轮同偏心轴套装配的关系[2],可以使装配后锥破碎机的大圆锥齿轮轴线,可以离开偏心轴套轴线,可以避免产生断齿,确保MMD煤矿井下破碎机正常运行。
2.2破碎机振动处理方法
破碎机弹簧紧度不够时,会造成破碎机经常振动;当在破碎机工作中,给矿不均匀、给矿过多之时,会导致破碎机出现振动故障;并且,当应用破碎机中给矿潮湿时,也会造成破碎机排矿口产生堵矿,从而导致破碎机经常的出现振动。处理方法就是,组装减速器之时,需要打开齿轮箱并清洗所有内表面;检查减速器箱体表面是否在运输过程中损坏并按需要清理干净,确保箱内不加工表面已经涂漆[3]。同时,在减速器之时,组装之前用去脂剂将所有的轴和齿轮清理干净;避免产生破碎机的运行故障。同时在破碎机的运转过程中,还应该注意给矿的均匀性,并可以定期的去检查破碎机球面轴瓦磨损情况,可及时的去更换磨损过量的用于采矿工程的MMD破碎机轴瓦。对于破碎机故障处理中,也可以定期的去检查破碎机弹簧的紧度,若是其弹簧紧度不够之时,可以按规定范围停机去扭紧破碎机的弹簧,可以避免破碎机振动。
2.3减速器部分故障处理方法
在破碎机中,其减速器(见图1)部分故障,就到导致机器内部产生敲击声。处理方法就是,应该清理破碎腔,检查如果有断裂的零件,还需进行更换。如果机器震动,看是否是锤头出现了问题,或者螺栓是否发生松动,更换锤头紧固螺栓即可。
2.4电气接线失灵故障及处理
用于采矿工程的MMD破碎机中,电源控制箱由本安电源、接近开关、延时控制电路、延时电路、脉宽控制电路、驱动电路以及输出继电器组成(见图2)。电气部分会发生接线失灵问题,处理办法就是,电机采用地脚型式固定,允许电机同机器一起有轻微振动,这样就避免应单独底座安装问题而导致接线失灵的发生。更换破碎机调换电机的接线,将排料口调整到说明书规定的尺寸,或增加用于细碎的破碎机检。
2.5破碎机轴承温度过高
矿井下应用用于采矿工程的MMD破碎机过程中,对于启车时,若是粉碎机设备运转达到两小时后,或是在其轴承温度升高到50°后,就容易产生用于采矿工程的MMD破碎机单侧轴承温度升高的现象,将会在短时间(0.5小时)使轴承温度骤升到70°以上,会导致用于采矿工程的MMD破碎机被迫停机。对于这一故障,多是因为粉碎机机体的刚性差、垫铁安装不规范、轴承间隙小导致的。处理的办法就是,可以在MMD粉碎机基础内侧中,加上一个基础垫铁,并且重新的找正、找平,对这个垫铁进行二次的浇注,确保能够将MMD粉碎机轴承的外侧轴向间隙,从0.3mm调整到1.2mm。并且,对于选用耐磨抗压的MMD粉碎机轴承,并能够应用多用途、高温极压润滑脂做润滑处理,提升轴承的抗冲击性能。同时,需要注意的是,在矿井下用于采矿工程的MMD破碎机长时间无负荷的运转对机器具有严重的损害,会引起轴承等零部件的损坏。因此,如果长时间无物料进入机器时,必须停车。
2.6破碎机沾料故障及处理
破碎机冬季时,因配合煤水分大,易粘结,难清除带来的不利影响。处理办法就是可以在给料溜槽外侧加装多组暖气片,也可以对改进MMD粉碎机的进料口,可以改造斜溜槽的进料口结构,将其改成具有大倾角的斜溜槽,将下料漏斗改成正锥形的结构,将有助于增大MMD粉碎机漏斗下部的出料口面积,从而能够避免物料粘结在粉碎机的漏斗中。
3结论
综上所述,针对用于采矿工程的MMD破碎机一般故障,首先对经常出现的故障相应原因进行分析,改进故障处理方法,提升故障修复效率,也便于对破碎机的定期检修,高效降低进而杜绝矿井下运行的MMD破碎机产生一般故障,确保MMD破碎机煤矿井下正常运行,实现积极作用。
参考文献:
[1]陈以壮.锤式破碎机传动装置的常见故障分析[J].煤矿机械,2013,34(1):278-280.
[2]张丽.煤矿井下机电设备常见故障及维修[J].城市建设理论研究(电子版),2014,(27):2779-2779.
[3]赵建岗.煤炭试验室常见仪器故障浅谈[J].能源与节能,2012,(9):27-28.
作者:张小祥 单位:兰州资源环境职业技术学院