公务员期刊网 论文中心 正文

谈食品添加剂生产废水处理工程设计

前言:想要写出一篇引人入胜的文章?我们特意为您整理了谈食品添加剂生产废水处理工程设计范文,希望能给你带来灵感和参考,敬请阅读。

谈食品添加剂生产废水处理工程设计

摘要:采用UASB反应器-A/O反应池-二沉池-混凝沉淀-消毒组合工艺处理食品添加剂废水,处理规模为300m3/d,进水COD为2500~3000mg/L、BOD5为900~1100mg/L、NH3-N为120~140mg/L、SS为200~250mg/L,处理后出水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)规定的一级排放标准,即COD≤100mg/L、BOD5≤20mg/L、NH3-N≤15mg/L、SS≤70mg/L。该工艺运行费用低、管理简单方便、易于操作、无二次污染。

关键词:食品添加剂生产废水;UASB反应器;A/O反应器;混凝沉淀

引言

食品添加剂种类众多,生产工艺多样,生产过程中产生的废水成分复杂,污染物浓度较高,是较难处理的工业废水之一。目前国内外处理食品添加剂生产废水的工艺较多,主要有物理化学法、生物化学处理法、化学法,大多数是以生物化学处理法为主的组合工艺,如物理化学—生物处理—化学处理组合法。河南某食品添加剂生产企业主要生产肌酸、胆碱、三甲基甘氨酸等系列产品,在生产过程中每天废水产生量为260~280m3。结合企业排水状况及相关设计标准规范,本工程设计处理规模为300m3/d,采用生物化学—物理化学—化学组合工艺,经处理后,出水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)规定的一级排放标准。

1设计进出水质

本次工程废水主要包括生产废水和少量的生活办公废水,其中,生产废水来源于生产过程中的酸性废水、碱性废水、母液废水、离心残液、冷凝水、设备清洗及车间地面洗水等,废水排放属间歇排放,混合后废水中COD、BOD5、NH3-N浓度都比较高,不含有毒有害物质。

2污水处理工艺流程

根据该公司生产废水排放特点,通过研究国内类似废水处理的实验成果及实际运行情况,确定本污水处理工程采用人工格栅—调节池—UASB反应器—A/O反应池—二沉池—混凝沉淀—消毒组合的处理工艺,污泥处理采用板框压滤机污泥脱水的处理工艺。工艺流程如图1所示。

3主要构筑物及设计参数

(1)格栅渠。1座,钢混结构,设置于调节池前,尺寸为1.5×0.4×1.2m,设置人工细格栅1面,用于截留污水中的漂浮物等。(2)调节池。1座,钢混结构,尺寸为6.5×3.7×5.5m,有效容积为120m3,停留时间为9.6h。设置潜污泵3台(2用1备),扬程为15m,功率为1.1kW;池底设置曝气搅拌系统,该系统仅起搅拌功能,定时开启。(3)UASB反应器。2座,钢混结构,单座尺寸为3.6×3.6×9.0m,总有效容积为220m3,停留时间为17.6h,容积负荷为3.38kgCOD/(m3•d);进水配置电磁流量计2台,设置布水系统和排泥系统各2套。(4)缺氧池。1座,钢混结构,尺寸为8.0×3.0×5.5m,有效容积为120m3,停留时间为9.6h;设置低速推流器1台,功率为0.85kW。(5)好氧池。1座,钢混结构,尺寸为10.3×7.25×5.5m,分两格,单格尺寸为10.3×3.5×5.5m,有效容积为350m3,停留时间为28h;污泥负荷为0.07kgBOD5/(kgMLSS•d),污泥浓度为3300mg/L;池底设置旋切式曝气器,148套,ABS材质;设置布气系统2套;设置硝化液回流泵2台(1用1备),扬程为12.5m,功率为3kW,用于硝化液回流,最大回流比为400%。(6)沉淀池。1座,钢混结构,尺寸为4.0×4.0×5.5m,表面负荷为0.78m3/(m2•h);设置离心泵2台(1用1备),扬程为12.5m,功率为0.55kW,用于污泥回流和剩余污泥排放。(7)混凝沉淀池。1座,钢混结构,尺寸为4.0×2.6×5.5m,表面负荷为1.85m3/(m2•h);设置斜管填料,型号为φ80mm,数量为7m3,聚丙烯材质;反应区设置搅拌机2台,功率为1.5kW;设置离心泵2台(1用1备),扬程为12.5m,功率为0.55kW,用于排泥。(8)高级氧化池。1座,钢混结构,尺寸为4×1.4×5.5m,有效容积为20m3。(9)污泥贮池。1座,钢混结构,尺寸为4×1.5×5.5m,有效容积为20m3,池底设置曝气搅拌系统。(10)鼓风机房。1座,砖混结构,尺寸为4.5×3.0×3.9m,鼓风机房内设置三叶罗茨鼓风机2台(1用1备),风量为5.78m3/min,风压为58.8kPa,功率为11kW。(11)污泥脱水间及加药间。合建,1座,砖混结构,尺寸为6.0×4.5×3.9m,设置板框式污泥脱水机1台,过滤面积为15m3,配套功率为2.2kW;设置加药装置4台,功率为1.5kW。(12)配电室及值班室。合建,1座,砖混结构,总尺寸为6.0m×3.0m×3.9m。(13)在线监测室。1座,砖混结构,总尺寸为4.5m×3.0m×3.9m。

4调试运行管理及处理效果

4.1调试运行管理

按照本工程处理工艺流程,对关键设备和工段在充水后进行单机调试和联动调试以及日常管理。(1)UASB反应器。UASB反应器的接种污泥为市政污水处理厂的剩余污泥,投加含水率80%的剩余污泥,接种污泥量为反应器有效容积的60%约为5.3t,污泥接种量8kgTSS/m3,在污泥贮池经自来水稀释后泵入UASB反应器。UASB反应器启动升流速度控制在0.4~1.0m/h,以保证污泥不流失,然后采取分阶段逐步增大进水负荷的方法,直至达到设计水力负荷,以保证达到设计的污染物去除率。(2)A/O反应池。在A/O反应池的调试中,首先注入适量的稀释废水,然后投加市政污水处理厂的剩余污泥,污泥接种量为4gTSS/L。保证微生物生化条件正常,废水浓度由低到高,进水量由小到大逐渐调节,使微生物逐步适应。在对微生物进行培养驯化的过程中,以一定的比例投加氮、磷等营养物质,促进菌种的生长。在调试运行管理中,经常观察活性污泥生物相,上清液透明度,污泥颜色、状态、气味等,并定时测试反映污泥特性的有关指标,直到出水清澈透明,表明活性污泥驯化完成。

4.2运行效果

2019年12月,污水处理工程系统调试完成,运行结果见表3。由表3可知,出水水质稳定,达到了《污水综合排放标准》(GB8978-1996)规定的一级排放标准。

5经济分析

该工程总投资为205.25万元,包括构(建)筑物、设备等直接投资为156.85万元,设计费、调试费等间接投资为32.66万元。运行成本主要包括电费、人工费以及药剂费等,运行费用总计520.62元/d,折合运行成本为1.74元/m3。

6结语

实际运行效果表明,对该企业废水采用的UASB反应器—A/O反应池—二沉池—混凝沉淀-消毒组合工艺处理工艺可行,出水各项指标均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)规定的一级排放标准。该工艺运行费用低、管理简单方便、易于操作、无二次污染,同时减少了废水对生态环境的污染。

参考文献:

[1]陈志伟,汪晓军,许金花.臭氧催化氧化-曝气生物滤池工艺深度处理食品添加剂废水[J].净水技术,2008,27(5):40-43.

[2]何志平.某高浓度生物食品添加剂废水处理工艺设计与运行[J].广东化工,2014,41(11):197-198.

[3]王白杨,赵方方.内循环厌氧反应器工艺处理食品添加剂生产废水[J].水处理技术,2010,36(1):117-119.

[4]李国生,郭玲.食品添加剂废水综合处理[J].工业水处理,2016,36(11):106-08.

[5]张会展,牛瑞胜,洪荷芳.光催化氧化-UASB-A/O处理食品添加剂废水[J].水处理技术,2011,37(5):129-131.

[6]刘芳,李文昱,冯国勇,等.三效蒸发+中和+UBF+BAF处理食品添加剂(CMC)废液示范工程[J].食品科技2014,39(8):258-261.

[7]杨军,李永强,李晓峰,等.高盐高浓度CMC废水处理工程调试运行[J].环境工程,2012,30(5):39-41.

作者:葛怀波 李娅 刘峻 朱亚飞 单位:河南省正大环境科技咨询工程有限公司