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摘要:机械加工中产生的含油乳化液废水,具有含油量高,COD浓度高的特点,为保障后续生化处理正常运行,需进行除油预处理。某工程设计采用转鼓收油器-纸带过滤机-陶瓷膜超滤工艺进行除油预处理,介绍了该工艺的处理流程、主要设计参数及处理效果。工程运行结果表明,该工艺对油的去除率大于99%,对COD去除率大于90%,出水水质满足设计要求。
关键词:乳化液废水;转鼓收油器;纸带过滤机;陶瓷膜超滤
1工程概况
广西某铝加工公司年产20万t大规格高性能铝合金板带型材,在中厚板热轧生产过程中产生含油乳化液废水,乳化液废水主要包括热轧机组乳化液废水和轧辊磨削乳化液废水。废水中约含有5%的油脂,其中95%为乳化油,COD质量浓度约为180000mg/L。必须有效地进行除油预处理,才能进入后续生化装置。针对乳化液废水高油、高COD的特点,采用调节池-转鼓收油器-纸带过滤机-循环水池及浓水池-陶瓷膜超滤工艺,高效、稳定地去除废水中的油类,大大降低出水COD浓度,为后续生化处理提供了有利条件。
2设计水量、水质
乳化液废水设计处理规模为3m3/h,乳化液废水设计进出水水质见表1。
3处理工艺流程
乳化液废水产生于机械加工和钢铁冷轧等行业,主要成分有矿物油、表面活性剂、添加剂及金属屑等。COD浓度在几万到几十万,可生化性差,属于高浓度难降解有机废水[1]。目前,国内外处理工艺有加酸加热破乳、化学混凝-生化、药剂氧化及陶瓷膜超滤等[2-3]。汽车零部件清洗过程产生的乳化液废水采用两级混凝-生物接触氧化法处理后,COD平均去除率达99.55%,油去除率达99.91%[4-5]。轧钢乳化液废水采用刮油刮泥机-纸袋过滤机-陶瓷膜超滤处理,操作稳定,占地面积小,出水水质好,正常工作时不消耗药剂[6]。钢板冷轧过程中产生的乳化液废水采用刮油机-涡凹气浮预处理,再与其他废水混合采用溶气气浮-A/A/O-MBR膜生化处理法处理,出水ρ(COD)<30mg/L[7]。本工程乳化液废水水量小,COD及油含量高,用地紧张,出水要求高,选择转鼓收油器-纸带过滤机-陶瓷膜超滤工艺进行处理,出水水质能够满足后续生化要求。乳化液废水处理工艺流程见图1。乳化液废水压力输送至调节池内进行均质均量,调节池内设电加热装置及硫酸加药管道,用于乳化液废水破乳,油水分离。调节池液面上设置转鼓收油器,收集破乳后漂浮到表面的浮油,然后用气动隔膜泵将其输送到废油池。调节池下部废水用离心泵提升到纸带过滤机,进一步过滤去除废水中细小杂质、悬浮物及乳化油。纸带过滤机放在循环水池池顶,过滤出水自流入循环水池。循环水池内设电加热装置、硫酸加药管道,根据陶瓷膜超滤运行情况及时在线调整循环水池的温度和pH值,保证超滤产水的除油效果及回收率大于90%。超滤装置包括进料泵、循环泵及超滤膜管。循环水池与超滤装置构成一个循环回路。超滤膜进料泵启动,废水充满超滤膜管后,开启循环泵,开始过滤,超滤产水达标排放,其余废水则在循环水池与超滤装置构成的系统中循环回流。随着超滤运行时间的延长,循环水池内油含量逐渐增加到一定浓度时,用泵抽送到浓缩液水池内静置分层,下层废水输送到调节池再次处理,上层浮油则用泵输送到废油池。超滤膜面污染后系统报警,停止过滤,系统切换到清洗状态。清洗完毕后,系统过滤能力恢复,废水重新开始过滤。超滤运行时控制温度在50℃左右。
4主要构筑物及设备参数
(1)调节池。1座,分2格。单格尺寸为7.2m×3.0m,有效水深6.0m,每格容积为140m3。池内设电加热装置,每格4个,单个功率为25kW;设调节池提升泵2台,1用1备,单台流量为10m3/h,扬程为15m,功率为1.1kW,提升泵出口干管上设置电磁流量计,用以计量出水的瞬时流量及累计流量,并设回流管调节流量;设温度传感器2台,每格1台;超声波液位计2台,每格1台,可在控制室进行监控。(2)转鼓收油器。最大收油能力为5m3/h,功率为0.25kW。配套气动隔膜泵,最大流量为170L/min,出口压力为8.6kg/cm2。(3)废油池及事故池。废油池1座,与调节池合建,尺寸为7.2m×2.0m,有效水深6.0m。池内设电加热装置2个,单个功率为25kW;设废油池提升泵1台,采用气动隔膜泵,流量为10m3/h,扬程为25m。事故池1座,与调节池合建,尺寸为7.2m×5.6m,有效水深6.0m。设事故池提升泵1台,流量为10m3/h,扬程为15m,功率为1.1kW。(4)纸带过滤机。处理流量为10m3/h,设置2台,1用1备,材质为不锈钢304,功率为400W,配套磁辊分离器,用以去除废水中的铁屑。(5)循环水池及浓缩液水池。两池合建,1座,分2格。单格尺寸为4.1m×3.0m,有效水深2.5m,每格容积为36m3。池内设电加热装置,每格2个,单个功率为10kW;设温度传感器2台;超声波液位计2台;pH在线监测仪2台,可在控制室进行监控;提升泵1台,流量为40m3/h,扬程为10m,功率为4kW。(6)陶瓷膜超滤装置。共2套,单套处理能力为3m3/h。每套装置包含2个膜组件,串联形成一个循环回路,膜通量为60L/(m2•h);超滤膜支撑体材质为α-Al2O3,膜材质为ZrO2,膜孔径为0.05μm,单支膜管面积为0.42m2,膜管外径为41.0mm,膜管长度为1000mm,通道数量为37孔,端封采用PTFE(聚四氟乙烯)材质,超滤运行时废水温度为50℃,出水回收率大于90%。每套陶瓷膜超滤装置配有1台进料泵和1台循环泵,进料泵流量为30m3/h,扬程为30m,功率为7.5kW;循环泵流量为250m3/h,扬程为30m,功率为37kW。循环泵的大流量保证废水在超滤膜管内速度不小于3m/s。超滤装置配置1套CIP在线清洗系统,为不锈钢304一体化设备,包括水洗槽、碱洗槽、酸洗槽,尺寸分别为1.5m×2.7m,1.5m×0.7m,1.5m×0.7m,有效水深1.7m。每格内配备1台电加热装置,功率分别为20、10、10kW。硝酸质量分数为1%~2%,氢氧化钠溶液质量分数为2%~4%。超滤系统为自动控制,对进口、出口及循环口的气动阀门进行控制,并设在线监测超滤出水的电磁流量计及压力变送器,实现自动过滤、冲洗。
5运行效果
经单机调试、联动调试后,该工程实际运行结果表明,整套系统运行稳定,在进水水量水质波动较大的情况下,调节池起到很好的调节作用,保证了后续工艺的平稳进行。实测进出水水质见表2。
6投资及运行成本
本工程设备投资约为280万元。吨水用电成本约为14.50元,吨水药剂成本约为1.36元,吨水总运行成本约为15.86元。
7结语
(1)采用调节池-转鼓收油器-纸带过滤机-循环水池及浓水池-陶瓷膜超滤工艺处理含油乳化液废水,处理出水ρ(COD)<5000mg/L,COD去除率大于90%;出水ρ(石油类)<70mg/L,去除率大于99%;废水回收率大于90%,达到进入后续生化系统的要求,降低了对生化系统的冲击及处理负荷。(2)调节池内使用的转鼓收油器对表面浮油收集效果好,适用于表面含有浮油的废水预处理工程中。(3)陶瓷膜超滤工艺处理乳化液废水用电量大,改进陶瓷膜表面亲水疏油性能,降低膜管内冲刷流速,降低能耗是待改进之处。
参考文献:
[1]杨武,郭琳,陈明.高浓度乳化液废水破乳的试验研究[J].工业用水与废水,2018,49(6):27-29.
[2]王瑛,李梦,焦光联.预处理+无机陶瓷膜工艺处理乳化液废水的实验研究[J].工业水处理,2011,31(6):66-68.
[3]刘万,胡伟.浅谈超滤法处理钢铁企业冷轧厂乳化液废水[J].工业水处理,2006,26(7):74-76.
[4]陆斌,陆晓千.一种含油乳化液废水处理技术的工程应用[J].环境工程,2001,19(3):12-13.
[5]陆晓平,余志荣,陆斌.超滤法去除切削乳化液废水的研究与应用[J].工业水处理,1999,19(5):28-29.
[6]王沛,刘义恩,徐南平,等.陶瓷膜处理轧钢乳化液废水操作条件优化及技术经济比较[J].净水技术,1999,19(2):14-15.
[7]杜肖,李晓玲,袁蔚文,等.汽车钢板冷轧生产废水处理工程设计[J].工业用水与废水,2016,47(4):74-76.
作者:杜肖 陈德星 单位:麦王环境技术股份有限公司