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谈国有钢铁基地铁水运输效益分析

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谈国有钢铁基地铁水运输效益分析

摘要:本文通过对某钢铁基地铁水运输工艺和运输组织进行分析,从铁水各路径运量和运距着手,同时引入柔性时间对铁水运输路径、铁水运输组织等方面进行针对性优化,达到提升该基地铁水运输效益的目的。

关键词:铁水运输;柔性时间;优化;效益

一、引言

钢铁工业全球化的市场竞争主要表现在三个方面,即:成本竞争、产品质量竞争和销售服务竞争。而其中的成本竞争无疑是最基础和最关键的。随着钢铁市场的形势日益严峻,在原燃料高价位运行的情况下,企业生产成本不断增加,降低钢铁产品成本,提高企业的核心竞争力,实现生产价值最大化成为当前形势下钢铁企业生存的当务之急。铁水运输是钢铁企业的重要物流环节,影响着整个钢铁企业的生产状况,它除了需要考虑物流平衡之外,还需要考虑能量平衡、时间平衡、资源平衡等多个方面的因素。该基地目前拥有4座高炉,4个钢厂,年产钢量1200万吨左右。2019年,该基地铁钢界面现状鱼雷罐平均温降168℃,TPC周转率水平2.60,百吨罐周转率水平2.55,距离行业先进企业差距较大。本文通过对该钢铁基地铁钢界面进行分析,采取相应优化措施提高铁水罐周转率,减少铁水温降,降低钢铁产品成本。

二、铁水运输分析与优化

1.铁水运输概述铁水罐车用于铁水运输,它连接着炼铁、炼钢生产的上下工序,是高炉向炼钢厂运送铁水的主要物流载体。在低成本制造技术时代,如何保证铁钢平衡,如何发挥铁水罐车的运输效率,满足炼铁、炼钢生产需要,起着至关重要的作用。2.铁钢界面现状(1)高炉生产与运输工艺分析。本公司的生产特点是连续出铁,高炉的共有四个出铁口,采用对角出铁模式,高炉出铁次数约每天12次;高炉每次出铁过程花费120分钟;出铁时间间隔20分钟;高炉的平均出铁速度为每分钟7吨,高炉的出铁周期约为120分钟。铁水罐的配罐按铁水生产的现场工艺要求,保证正在出铁口下的受铁线路上有足够多的空罐。所以高炉出铁时,除在当前出铁口线路上有足够的铁水罐车,还要保证在后续出铁口下配上空罐。(2)本公司铁水运输系统分析。铁水运输系统的调度问题与一般的铁路、陆路运输问题相比,存在以下不同点:①铁水运输系统的生产波动性较大,一旦出现波动将会影响整个系统,使得系统的稳定性差;②随时间的推移,铁水的温降变大,因此需要协调温度和时间的平衡关系,这也是钢铁生产工艺对铁水质量所提出的要求。3.铁水运输优化(1)铁水运输流向优化。通过表1、表2可以看出,1、2、3高炉的送铁流向则较为复杂,各个钢厂均有送铁流向。对1、2、3高炉铁水流向进一步分析发现,3#高炉送三炼钢的铁水量占96.06%,送其他钢厂流向占比很小,3高炉铁水流向总体稳定,铁水流向优化的重点在1、2高炉。从高炉与钢厂运输距离表中可以看出:1、2高炉至一炼钢、二炼钢铁水运距相对最短。(2)铁水通过能力优化。铁水运输作业涉及作业线路的合理安排使用,根据现场布置,可以发现小罐进行动态检衡的地磅正处于咽喉道岔群,每趟小罐的空重取送必须在咽喉处进行,同时咽喉扼守扣罐库,因此咽喉的占用率直接关系到保产是否顺利。其咽喉占用率为:从表3结果来看,当1高炉和二炼钢停产后,如按照流向优化后的运输方式,咽喉正常占用率为72.9%,一旦咽喉区域出现设备故障或其他异常情况,达到1.51时,咽喉占用率将趋于饱和,整个铁水运输生产组织将严重受阻。进一步分析,一炼钢及二炼钢对咽喉的总占用时间比例达到76.7%,优化空间较大。流程上采取的优化措施是减少小罐进罐库的频次,通过将看罐点前移至钢厂前端,仅在发现问题罐时执行进罐库作业,可以大大减少看罐作业对咽喉的占用。通用实际操作,看罐点前移后,小罐进罐库频次减少约52%,重新计算其咽喉占用率为61.9%;通过看罐点前置,优化小罐看罐作业后,咽喉占用率降低11%,有效提升了铁水运输生产调节和保障能力。(3)铁水运行组织优化。2019年该基地现有罐车80台,扣除正常换修换检的以外,运用数在50台左右;百吨罐车125台,扣除正常换修换检的以外,运用数75台左右,总共125台左右。在生产实际中,将铁水罐重罐、空罐运行事件综合起来简化为下图所示。对铁水罐状态进行抽象可知:当铁水罐到达和离开事件发生时,铁水罐的位置状态发生改变;当开始和结束事件发生时,铁水罐的载铁状态发生改变,即重、空罐状态的改变。在铁水罐运行事件解析的基础上,借助柔性时间概念,进一步研究铁水罐的运行优化问题。铁水罐运行的柔性时间是指铁水罐在铁/钢界面各工序之间传搁时等待作业所用的时间,即上图所示的中转区。下表通过对鱼雷罐运行过程各项柔性时间的进行统计,并给出其相应的推荐值,见表4。柔性时间的优化重点就是要加快铁水送重取空速度,减少重、空罐等待时间,让运输节奏在配罐、送罐、消铁、取罐各环节间相对均衡,通过对配罐模式的优化使柔性时间达到推荐值。表5是根据实践经验摸索的优化方案。在铁钢平衡较好况下,通过表5方案,与2019年相比较,大罐运用数减少20个,小罐运用数减少25个。大、小罐运用数得到一定压缩,铁水罐车周转率提升效果较好,但机车运用数有所增加。

三、铁水运输效益

1.铁水运输效率提升通过上述管理创新的措施,对铁水罐相关指标数据改进情况统计分析,截至2020年10月,鱼雷罐平均周转水平达到2.87,较2019年2.60,提升10.38%。截至2020年10月,百吨罐平均周转水平达到2.68,较2019年2.55提升5.10%2.成本效益(1)铁水运输成本。通过2019年及2020年平均吨铁运距对比,吨铁运距减少:2.352.21=0.14公里;吨铁运输成本减少:0.14×2.26=0.316元;全年铁水运输成本减少:937×0.316=296.5(万元)。(2)铁水温降效益。经统计,鱼雷罐平均周转水平达到2.87,百吨罐平均周转水平达到2.68,吨铁综合温降减少约8℃,按炼钢工序能耗0.3元/吨铁℃。铁水温降效益:937万吨×8℃×0.3元/吨℃=2248.9万元。四、结语通过对该基地铁水运输现状进行分析,通过测算近年来铁水运量、运距和铁水运输柔性时间,针对性地采取铁水运输路径和运输组织优化措施,优化后,预计全年铁水运输成本减少296.5万元,预计铁水温降减少8℃,产生效益2248.9万元。

参考文献

1.姜大力.基于遗传算法的物流配送中心选址模型.物流技术,1997(5).

2.张涛,王梦光.遗传算法和3-0PT结合求解带有能力约束的VRP.东北大学学报(自然科学版),1999(3).

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4.张丽萍,柴跃廷.车辆路径问题的改进遗传算法.系统工程理论与实践,2002(8).

5.方霞,等.基于免疫算法的物流配送车辆路径优化问题研究.土木工程学报,2003(7).

6.陈湘州,黎志明,刘祖润.一种改进的整数编码遗传算法在车辆路径优化问题中的应用.南方冶金学院学报,2004(1).

作者:徐行青 谭均 单位:武汉钢铁有限公司

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