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化工装置工艺管路改造计算机模拟

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化工装置工艺管路改造计算机模拟

摘要:针对某化工生产装置工艺管路改造工作,文章首先利用AMESim软件进行了该装置管路中氢气流量的仿真计算,确定了合适的管路三通规格,随后又利用Gambit软件建模并且通过Fluent软件对三通内氢气流动情况进行数值模拟,根据三通内速度场分布情况验证了改造方案的可行性,取得了较好的实际效果。

关键词:管路改造;AMESim软件;CFD;数值模拟

1概述

某化工生产装置配备有一个大容积气体储罐作为原料气罐,工作介质为高纯氢气[1],罐内氢气压力范围为1.1MPa至1.2MPa(表压),工作温度为常温。原有工艺管路为一根DN40的不锈钢管,将罐内高纯氢气连续输送至该化工生产装置的主反应系统,如图1所示。后期由于系统改造,在主反应系统之外又新增了一套辅助反应系统,辅助反应系统的氢气供应仍借助于原有的DN40工艺管路。具体改造方案如下,在原有的DN40工艺管路上,选取合适位置加装一个三通,通过三通支路使高纯氢气分流,同时输送至主反应系统和辅助反应系统。根据工艺规程要求,主反应系统中的原料氢气流量有最低限制条件,因此,在加装三通及进行支路分流时,需要充分考虑到氢气分流对主管路流量的影响,从而设计合适的管路改造方案[2-3]。本文首先利用了比利时LMS公司的AMESim软件进行了该装置管路中氢气流量的仿真计算[4],随后利用美国ANSYS公司的Fluent软件进行了模拟验证[5],上述工作优化了管路改造方案,降低了施工过程中的风险成本,具有一定的参考价值。

2AMESim仿真计算

AMESim软件全称为AdvancedModelingEnvironmentforperformingSimulationofengineeringsystems,最早由1995年的法国Imagine公司推出,2007年被比利时LMS公司收购。作为一种服务于多学科领域的复杂系统建模仿真平台,AMESim软件可以建立复杂的多学科领域的系统模型,并在此基础上进行仿真计算和深入分析,例如研究燃油流动、机械制动、气体冷却等元件或系统的稳态和动态性能。本研究选择了AMESim软件的7.0版开展后续研究工作。首先利用AMESim软件自带的气动模型(PneumaticModel)搭建与图1中工艺管路示意图相匹配的模型图,如图3所示。图3中的GasData作为气体定义模块,定义了一种作为全局变量的气体,本文中为氢气。图3中有3个容性元件,分别代表了气体储罐、主反应系统和辅助反应系统,分别设置了不同的压力和温度参数,确保管道内的气体因压力差而产生流动,其中主反应系统与辅助反应系统之间的压差为0,气体储罐与主反应系统之间的压差设置为0.005MPa。图3中还有3个阻性元件,用来模拟管路上截止阀的开闭状态。图3中的主管路管径设置为40mm,而三通处的支路管径作为变量,分别取值为2mm、4mm、6mm、……,直至40mm,根据实际工作经验,随着支路管径的增加,主管路的氢气流量会受到影响,为了对主管路的氢气流量变化情况进行量化评估,记录了AMESim软件仿真过程中主管路氢气流动的稳态最大值,结果如表1所示。由表1可知,随着三通支路管径的增加,主管路中的氢气流量和流速均单调下降。同时,根据工艺装置的安全要求,管路内氢气流速的安全范围为低于15m/s[6]。如果选择在主管路上安装等径三通,并且支路管径也选择为DN40的规格,最终气体储罐总排气量可达到约844Nm3/h,虽然比原工艺管路的输气量提高了约21%,但是主管路自身的氢气流量下降了约40%,不符合主反应系统的运行限制条件。综上,此次改造拟选用支路管径为DN10的异径三通,在保证支路中有一定氢气流量的同时,使主管路自身的流量波动小于3%,最大限度地降低管路改造对主反应系统的影响。

3Fluent模拟验证

为了确保此次改造方案一次成功,不留二次施工的隐患,本文还利用Fluent软件对改造三通处的氢气流动情况进行了模拟验证。首先利用面向CFD分析的前处理器GAMBIT软件进行三通的简化几何建模和网格生成,如图4所示,其中主管路通径为40mm,支路通径为10mm,建立了非等距的三角网格,尤其加密了支路处的网格,从而更加关注支路处的氢气流动情况。在求解过程中,选择了Fluent软件中的2维标准k-epsilon模型[7],将流体类型设定为氢气,随后设置了网格图的入流方向、出流方向和边界条件等参数。求解过程如图5所示,经过约430次迭代,残差收敛,得到了三通内部氢气流动的速度等值线图,如图6所示。由图6可知,虽然在主管路上增加了三通,但是由于主管路内氢气整体流速较高,超过了12m/s,因此,在三通支路之后的主管路内氢气流量波动不大,不会对主反应系统造成不良影响,三通支路内氢气流动虽然流场不均匀,但是流速较低,流量不大,该改造方案安全可行。4结语目前,该化工生产装置的工艺管路改造工作已经按照计划方案完成,经实际运行检验,主管路改造前后的高纯氢气流量波动情况小于5%,三通支路的氢气流动稳定,且流量大于50Nm3/h,完全达到了改造工作的预期效果。在改造工作实施之前,通过计算机软件的模拟分析,能够充分论证改造工作的可行性,提高工作效率,降低改造工作中的风险成本。经过现场实施,本研究具有较好的应用和推广前景。

参考文献:

[1]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.氢气第2部分:纯氢,高纯氢和超纯氢:GB/T3634.2—2011[S].北京:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会,2011.

[2]刘超,沈召斌,李伟,等.简述管道高压气密试验关键节点控制措施[J].化工管理,2020(5):40-41.

[3]李杰斌.石油化工管道设计要点分析[J].化工管理,2020(2):164-165.

[4]付永领,祁晓野.AMESim系统建模和仿真:从入门到精通[M].北京:北京航空航天大学出版社,2006.

[5]缪楚.基于FLUENT的仓泵气固两相流研究[J].化工管理,2018(11):55-57.

[6]王磊.加强氢气站消防安全措施的研究[J].化工管理,2020(25):129-130.

[7]韩占忠,王敬,兰小平.FLUENT:流体工程仿真计算实例与应用[M].北京:北京理工大学出版社,2004.

作者:岳广涛 曹建 尚宇 单位:北京航天试验技术研究所