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摘要:针对某一锅炉除尘脱硫系统采用人工、半自动方式进行现场操作和管理,存在操作现场危险、工作环境差、浪费人力等问题,提出了一套基于PLC为核心控制器的全自动控制系统。根据实际工况,对生产工艺进行了研究,对系统的功能进行了分析,首先给出了控制系统的硬件设计,然后给出了系统的软件设计。运用PID控制技术实现了除尘器液位的稳定控制和压力的恒压控制;应用组态王作为上位机监控软件,实现了系统远程监控,便于现场操作和工作管理。
关键词:锅炉;除尘脱硫;自动控制
为适应国家环保排放标准的要求,保护城市生产和生活环境卫生,控制二氧化硫的排放指标在国家标准范围内,一般情况下,热力厂会采用除尘脱硫设施处理燃煤锅炉尾气,以减少对环境的影响[1]。
1功能需求分析
1.1脱硫工艺概述
锅炉除尘脱硫工艺主要包括除灰系统和脱硫系统。脱硫工艺采用石灰法脱硫,脱硫生产工艺中,会产生大量的石灰杂质,需要定时将其除去,否则其会凝固,堵塞除尘器。在脱硫除尘器中,为除去除尘器中的石灰杂质,需要注入一定的清水,与石灰杂质混合,形成石灰杂质废水,定时开启除尘器的排灰阀,可将废料排除到除尘器外的卸灰池中。
1.2控制需求
1)除尘器的排灰阀通过气缸控制,通过定时启停气缸电磁阀,可实现排灰阀的控制。2)除尘器的储水池中存有一定量的清水,用于输入到除尘器中,形成石灰杂质废水,除去石灰杂质。在储水池上安装补水阀,补水阀采用模拟量的电调阀控制,实现对储水池补水;通过开启阀门大小,实现储水池的水位控制,保证补水池水位恒定。3)采集系统管道的入口压力、出口压力、配碱池的pH值、配碱池的水位、系统中各个阀门的开口大小等参数,并将采集的数据实时显示在上位机监控软件中。4)控制沉灰池污泥泵、溶灰池污泥泵、输送机的变频器,实现频率给定控制并反馈其运行状态。
2控制系统硬件平台搭建
2.1工艺段划分
本文研究的除尘脱硫工艺包含6组除尘器、3组沉灰池、2组溶灰池、1个传输机和1个酸碱池控制。其中,每组除尘器都包含30组卸灰阀、1个补水池电调阀、1个差压阀、1个入口压力检测、1个出口压力检测、1个液位检测。考虑到生产工艺和布局需要,将控制系统分为2个控制区,按平均分配原则,A区控制3组除尘器、2组沉灰池、1组溶灰池、1个传输机;B区控制3组除尘器、1组沉灰池、1组溶灰池、1个酸碱池。两套控制系统都采用通讯方式和上位机连接。
2.2硬件设计
根据工艺需求,本文通过变频器对污泥泵和传输机等设备进行控制,系统采用模拟量输出方式进行控制,加上电调阀和压差阀,模拟量输出点数为8点;系统中压力、液位等传感器信号,以及变频器频率反馈信号等都属于模拟量输入信号,模拟量输入信号点数为28点;系统中气缸电磁阀控制信号和变频器的启停信号都属于开关量信号,计算共需要开关量输入点数168点,开关量输出点数112点。考虑15%的裕量,选择欧姆龙中大型系列PLC,型号为CJ2M-CPU13,同时配备上位机通讯模块SCU31、模拟量输入模块AD081-V1、模拟量输出模块DC08C、数字量输出模块OD261、数字量输入模块ID211,基本满足控制要求。以上计算为一个功能分区的输入输出点数,系统中总计两个功能分区,控制系统的硬件数量为单个功能分区数量的2倍,除尘脱硫控制系统硬件配置清单,如表1所示。为实现除尘脱硫的工艺过程,根据控制需求,设计的控制系统主要包括PLC、上位机软件(组态王)、变频器、补水泵电调阀、气缸电磁阀、压力传感器、pH值检测传感器、液位传感器等组成[2]。控制系统的结构示意图如图1所示。
3系统软件设计
系统软件设计包括PLC程序设计和上位机人机界面程序设计两个部分。PLC程序包括初始化控制程序、除尘器排灰阀控制程序、模拟量输出程序(用于变频器、电调阀、压差阀控制)、数据采集程序(采集阀门开度和变频器运行状态、系统压力等)、PID控制程序等;触摸屏人机界面程序包括开机界面、控制界面、手动界面、参数设定界面等[3-5]。
3.1除尘器排灰阀控制设计
除尘器排灰阀有两种控制方式:一种是自动方式,一种是手动方式。手动方式下可以手动单独操作任意排灰阀;自动方式下采用时间定时来控制,生产运行过程中,主要以自动方式为主。自动控制方式为:每个除尘器有30个排灰阀,将排灰阀分为6组,5个为一组,各组相互独立,每组设计一个启动开关,同时每个排灰阀设定独立工作时间和等待时间;以第一组为例,按下启动开关后,第一个排灰阀启动同时开始计时,工作时间结束后,第一个排灰阀停止,开始等待计时,计时结束后,启动第二个排灰阀并计时,依次启动第三个排灰阀,第四个排灰阀,第五个排灰阀,并依次循环下去,直到按下当组停止按钮后,当组的全部排灰阀关闭,计时停止。根据工况要求,排灰阀打开时间为30s,等待时间为120s。
3.2补水池电调阀控制设计
补水池电调阀的开口大小决定阀门的流量,进而决定补水池的液位。为保证补水池的水位保持在工况许可的固定范围内变化,补水池电调阀采用PID方式进行控制。PID控制方式在工业控制中有着十分广泛的应用,其参数设定方便、易于实现、鲁棒性好,适用于各种控制工况。其控制思路是:预先设定好补水池的目标液位值,补水池液位传感器经变送器变送输出信号为0~10V的模拟量信号,液位电压信号通过模拟量模块AD081-V1输入到PLC中,PLC程序中,通过传送、数值运算和转换等指令,将采集到的数字量信号转换为实际的液位值,将目标液位值和实际的液位值写入到PLC的PID指令中。PID控制功能是通过PLC的指令模块PID指令实现的。欧姆龙PLC的PID指令能够让用户灵活地设定PID参数P、I、D、采样时间等参数,并具有自整定功能。PID指令中有三个参数,分别是输入值、控制字、输出值。其中,输入值对应设定的实际液位值;控制字为控制参数的首地址,首地址中设定目标液位值,紧接着为PID运行参数的比例参数P、积分参数I、微分参数D、采样时间T等;输出值传送给模拟量输出模块AD08C,对应电调阀模拟量输入端口,进而调节电调阀的开口大小。图3为1#电调阀的PID控制指令。
3.3压力控制程序设计
锅炉运行工艺中,系统压力是工业锅炉安全运行的重要指标之一,系统中各种安全隐患和故障都将产生压力变化。除尘器系统中的压力包括入口压力和出口压力,本研究通过插板阀来调节入口压力与出口压力的压差,当压差偏大时,缩小插板阀的开口尺寸;当压差变小时,则增大插板阀的开口尺寸,使其控制在工况允许范围内。其中,控制算法仍采用PID控制算法,控制理论框图如图4所示。
3.4上位机监控程序设计
本文上位机监控软件采用组态王7.5版本的组态软件,根据下位机硬件配置,上位机应用变量点数800多个点,故采用1024点版本软件。
3.4.1设备连接实现组态王与下位机欧姆龙PLC通讯方式采用串口通讯,232串口通讯距离最大不超过10m,而485和422通讯方式可达800m,由于下位机PLC与监控现场的距离400m左右,故本研究采用全双工的422通讯方式。通讯参数设置为:通讯波特率为19200,数据位8位,停止位1位,无校验。
3.4.2监控画面设计监控画面设计的理念是依据除尘脱硫工艺流程,在人机界面上呈现出系统设备的工作状态、传感器仪表的数值显示、操作功能按钮等。为便于操作,将监控系统各个功能单元分开设计,组态王监控系统的画面主要包括:1)参数设置界面实现污泥泵、传输机等频率给定和插板阀、电调阀等阀门开度给定;2)数据监控界面实现系统压力、温度和设备状态等参数实时监控;3)排灰阀操作画面用于实现排灰阀的自动和手动控制。
4结束语
目前,该控制系统已经投入使用,实践应用表明:该控制系统的应用,减少了现场的工作量和工作强度,为企业节约了8~10个人力成本,具有良好的经济和社会效益。脱硫除尘自动化远程监控系统的设计,实现了各种过程控制和逻辑控制的功能,提高了企业的自动化水平,使操作工人远离现场操作,改善了工作条件,减轻了工作强度,为燃煤烟气排放的达标提供了良好保证,为企业带来良好的经济效益。
参考文献
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[2]王俊,潘恒乐.新型链式废烟提升输送装置的研制[J].烟草科技,2019,52(4):107-110
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[4]张巍,骆昕,林家春.基于PLC的标准布氏硬度机的自动控制系统[J].机电工程,2020,37(2):211-215
[5]李大伟.真空热压装置液压加载平台控制系统设计[J].机电工程,2020,37(12):1535-1539
作者:李大伟 单位:辽宁装备制造职业技术学院