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[摘要]介绍了海南大广坝水利工程二期(灌区)陀兴系统那文隧洞钻爆法施工中通风防尘方案的设计、计算与实施情况,该方案有效解决了较长隧洞通风排烟问题,创造了良好的施工环境。
[关键词]通风防尘;风量指标;水幕降尘;钻爆法施工;那文隧洞
1工程概况
那文隧洞进口位于海南省昌化江的大广坝库区,出口位于感恩河的陀兴水库,那文隧洞洞长5207.14m,施工支洞长833.90m(1#支洞长402.25m,2#支洞长431.65m),那文隧洞设计进口底板高程127.5m,纵坡1/800,设计引水流量7.7m3/s,隧洞采用城门洞型,断面尺寸3m×3m。
本工程采用爆破法开挖,小型自卸汽车、装载机等机械设备无轨出渣方式。隧洞爆破开挖、出渣产生大量烟尘等有害气体,根据隧洞断面尺寸、长度,经计算,采取如下通风防尘方案:主洞段向上(下)游洞方向1750m、1#支洞和2#支洞的中间主洞1700m均采用2×[SDF(B)-N010.5]22kW轴流式变速风机压入式通风;为改善通风、加强排烟,在主支洞叉口部位布置吸出式辅助通风(10kW轴流变速风机),为了降低有害气体浓度,降低粉尘含量,在掌子面间隔30m、距离地面3m处设两个喷雾降尘器,进行水幕降尘。
3通风防尘设计
3.1通风防尘标准
(1)隧洞内氧气含量按体积不小于20%。(2)有害气体浓度容许值:一氧化碳最高容许浓度为30mg/m3,二氧化碳按体积不得大于0.5%,氮氧化物(NO2)浓度不超过5mg/m3。(3)每立方米空气中的粉尘允许含量:含10%以上游离二氧化硅的粉尘不得超过2mg/m3,含10%以下游离二氧化硅的粉尘浓度不得超过4mg/m3。(4)排尘风速不小于0.15m/s。(5)其他不利于施工的因素如噪声、地热等也应进行控制,隧洞内气温不高于30℃。
3.2通风防尘设计原则
在满足通风效果、通风风量和风压前提下,减少新购风机,合理调配使用现有设备,同时每个开挖面配备同步除尘的必要设施,保证粉尘含量达标。为减少能耗损失和通风系统的长期运行成本,适当增加一次性投入并布置大直径风管。
3.3通风参数计算
3.3.1基本参数。隧洞断面面积S为7.7m2,洞内最多作业人数N按每个工作面平均10人,内燃机单位功率所需风量Q0按《隧道设计手册》取4.0m3/(min·kW),管道百米漏风率p100为1.2%,最大通风长度L为2182m,一次爆破作业的炸药最大用量A为50kg。3.3.2风量计算。从4个方面考虑(每个工作面),具体为按洞内允许最低风速计算得Q1,按洞内最多作业人数计算得Q2,按洞内机械计算得Q3,按洞中同一时间内爆破作业的最多用药量计算得Q4,比较Q1、Q2、Q3、Q4,取其中最大值为需要风量Qmax。(1)按洞内最小风速计算风量Q1,Q1=60Sv=60×7.7×0.21=97.02m3/min,式中v为洞内最小风速,取0.21m/s。(2)按洞内最多作业人数计算风量Q2,Q2=Nq=10×3=30m3/min,式中q为洞内每人所需最低新鲜空气量,取3m3/min。(3)按洞内机械计算得Q3,Q3=Q0ΣP=4×213=852m3/min,式中ΣP为同时在洞内作业的各种内燃机的功率总和(按规范及综合考虑各种因素后,功率总和按额定总功率的65%计算,上(中、下)游方向装载机1台,额定总功率135kW,小型自卸汽车3台,每台额定总功率64kW,总功率ΣP=(135+64×3)×65%=213kW。(4)按洞中同一时间内爆破作业的最多用药量计算Q4,Q4=7.8/t(AL2S2)1/3=7.8/60×(50×21822×7.72)1/3=314m3/min,式中t为通风时间,隧洞长度超过2000m时,取60min。比较Q1、Q2、Q3、Q4可知,施工机械排烟是通风最大制约因素,需要风量Qmax为852m3/min。由隧洞通风长度L和百米漏风率p100,计算漏风系数P=1/(1-L/100×p100)=1.35,根据洞内需要风量Qmax,求得隧洞所配风机的风量Q供=QmaxP=852×1.35=1150m3/min。
3.4设备选择及布置
3.4.1设备、材料选择。通风系统设备风量Q机按不小于1.1Q供(1.1是风量储备系数)进行配置,根据以上计算可知:主洞段向上(下)游洞方向、1#支洞和2#支洞的中间主洞均采用2×[SDF(B)-N010.5]22kW轴流式变速压入式风机,额定风量为320~1902m3/mi,风压为353~2986Pa,转速为1480r/min,4级变速。风量Q机>1.1Q供,完全满足要求。两台通风机后接Ф1000mm玻璃钢风管,悬挂布置于隧洞拱顶,以确保出渣和机械设备进场空间,风管节长3m,管头距工作面不大于30m;为改善通风、加强排烟,在主支洞叉口部位布置吸出式辅助通风(10kW轴流变速风机),吸出式风筒采用Ф800mm胶质软风筒,节长50m,布置在隧洞一侧,离地1.0m左右。有力的通风防尘措施,保证了作业现场空气清新和洞内施工人员安全。3.4.2通风防尘、照明及管线系统布置。在隧洞施工期间,洞内在满足通风效果的前提下必须提供全部照明,亮度符合规范规定标准,洞内照明系统的电压采用安全电压(行灯变压器降压引入),采用36V安全电压电源照明。通风防尘、照明及管线系统布置见图1。
3.5其他通风措施及影响因素
3.5.1其他通风措施。主洞施工长度5207.14m,单口掘进长达1750m,解决长小隧洞施工通风是项目成功的关键。通风设计上虽然采用了压入、吸出混合式通风,但工人洞内佩戴氧气面罩以防范缺氧,施工机械采用低标号柴油及尾气过滤等措施减少有害气体数量,满足长小隧洞无轨运输通风的要求,提高通风效果。放炮后工人佩戴氧气面罩出渣,利用汽车行驶带动空气流动,加快出渣时排烟效果。3.5.2综合防尘措施。(1)水幕降尘。喷雾降尘器布置在距掌子面30m外边墙两侧,爆破前10min开阀门一直至放炮后30min进行水幕降尘,有害气体浓度和粉尘含量通过水幕降尘大大降低。水幕降尘示意图见图2。(2)风机距洞口至少25m确保净化风源。支洞口处的吸出式风筒布设90°弯角向上方排废气,避免混进压入式通风机中,人员进洞采取佩戴防尘的口罩和防尘安全帽等防护措施。(3)降低粉尘含量的一系列湿式技术措施。例如采用冲洗岩壁和湿式凿岩、安设喷雾器的装载机装渣时洒水、湿喷混凝土的湿喷防尘技术、爆破时用水炮泥等降防尘措施。(4)减少风筒漏风和降低风筒通风阻力是提高通风效率的主要措施。保证风筒接头质量,连接时加衬垫,选用活三环多层反边接头。另外,合理变径节、提高风筒悬挂质量、减缓转角处风筒弯度和排除风筒内的积水可以减少通风阻力,发现漏风快速处理,靠近炮崩工作面使用铁风筒。3.5.3通风效果其他影响因素。(1)漏风率影响。风管平均百米漏风率的理论计算较低,再加上风管性能参数因素和施工现场通风管理影响,实际漏风率大于设计值很多,直接造成通风效果差。应选用性能参数达标而且漏风率每100m低于1%的风管,同时加强施工人员对施工通风的重要性认识和管理水平提高,保证良好通风效果。(2)气候影响。本工程地处海南地区,常年温度较高,都在10℃以上,施工中洞内外温差小无法形成气压差将洞内气体排出洞外,施工中应采取有力措施加强排烟。
4总结经
实践,海南那文隧洞工程通风防尘实施方案安全可靠,通风防尘措施得当、有力,有效解决了较长隧洞通风排烟问题,保障了洞内空气清新并创造良好的施工环境,保证了洞内施工人员的身体健康,提高了劳动效率,加快了施工速度,取得了良好的经济效益。
作者:陈敏柏 单位:安徽水安建设集团股份有限公司